上传于:2016-03-04 11:58:37 来自: 环保资料 / 废气处理图 / 除尘系统图
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本资料为某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统的初步设计,包括详细的设计方案说明和两种不同方案的比较及初步设计图纸

  XXXX炼铁厂对1#、5#高炉出铁场及矿槽除尘系统改造,使出铁场及矿槽系统生产过程中产生的粉尘得到有效控制,做到达标排放,我所受XXXX炼铁厂委托进行方案设计,结合1#、5#高炉炉前工况、作业制度、现场布置情况特编制两套方案供公司领导参考。方案一、1#、5#高炉出铁场共用一套除尘系统,1#、5#高炉矿槽共用一套除尘系统;方案二、1#高炉出铁场及1#高炉矿槽共用一套除尘系统,5#高炉出铁场及5#高炉矿槽共用一套除尘系统。

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图一

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图一

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图二

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图二

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图三

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图三

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图四

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图四

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图五

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图五

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图六

某钢厂高炉出铁场及矿槽除尘系统初步设计图-图六

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  • 某钢厂新建高炉工程施工方案
    某钢厂新建高炉工程施工方案,高炉本体:扩大加固原高炉基础,高炉框架立柱间距由9mX9m 改为11m×11m,炉容由329m3 扩大到450m3;炉顶采用PW 型串罐无料钟装置,料罐的有效容积为12.8m3;
  • 某钢厂高炉斜板沉淀间结构施工方案
    建筑面积约1980㎡;±0.000相当于绝对标高5.40m; 基础为桩基,承台为整板式钢筋混凝土,承台底标高-1.4m,面标高为±0.00,周边设排水沟,沟截面尺寸300mm×350mm、200×200,垫层砼为C10,基础砼C30。上部为两层(▽4.25m、▽8.55m)框架结构,在▽4.25m~8.55m层为16个料仓,四周侧壁为200厚钢筋砼,砼均为C30。
  • 某钢厂高炉基础大体积混凝土施工方案
    1.1.1 本高炉基础由钢筋混凝土承台和耐热砼基墩组成。工程实物量:钢筋混凝土承台,混凝土量约1850m3,钢筋约270t,预埋件4t;耐热砼基墩,耐热混凝土约160m3,钢筋20t。 1.1.2 承台底面标高-4.100,放脚全长25.5米,宽22米,属块体基础大体积混凝土结构。承台混凝土强度标准值为fck(60天)=24.5MPa,且≥C30。为降低水化热产生的负作用,采用42.5级的低热矿渣硅酸盐水泥配制,并掺入适量的木钙减水剂等外加剂;砂子采用中、粗砂;骨料的含泥量也必须严格控制:粗骨料不大于1%,细骨料不大于2%。 1.1.3 设置于高炉基础底板上的耐热砼基墩,要求其采用C30耐热砼捣制,钢筋采用HRB335(ф);钢筋接头采用焊接接头,接头位置要相互错开。位于同一连接区段(区段长度为35d)纵向钢筋接头面积不应大于50% ;耐热混凝土基墩应一次浇灌完毕,不留施工缝;承台顶面与耐热混凝土基墩之间10mm厚温度膨胀隔层采用以下材料(体积比): 粒度在2mm以内的纯石英砂80%~85% 纯耐水粘土(高岭土)20%~15%
  • 湖南某钢厂高炉改造工程施工组织设计
    ***高炉移地大修改造工程,煤粉喷吹系统先上1台中速磨煤机及其配套设备供3号高炉喷煤,预留1台中速磨煤机及其配套设备的安装位置,以满足将来湘钢全厂高炉的煤粉平衡要求。 煤粉喷吹系统主要包括制粉间、喷吹站、转运站、通廊及管网支架等。 1.1.1制粉间:制粉间为多层砼框架结构,长度59m,进深15m,高度39 m。砼现浇梁、板、独立砼基础。屋面采用卷材防水。二层以下采用砖墙,二层以上采用压型钢板瓦封闭。磨煤机等设备基础均采用块式基础形式。配电室部分为三层框架,长度为15 m,进深6 m。其中一层为配电室,二、三层为值班室。 1.1.2喷吹站:喷吹站为五层钢筋砼框架结构(其中值班室为二层),长度16 m,进深9 m。砼现浇梁、板、独立砼基础,屋面采用卷材防水,二层值班室及控制室、电气设备、仪表计算机等设于二层控制室内。 1.1.3 转运站及通廊支架:转运站为三层钢筋砼框架结构,砼现浇梁、板、独立砼基础。二层以上采用加气砼砌块墙体封闭,屋面采用卷材防水,实腹钢门、窗。通廊及支架均采用钢结构。 1.1.4现场条件:本标段工程属新建工程,场地狭窄,场区内构筑较多。交通方便,施工用水,用电可就近接入。 1.1.5喷煤工艺 3#高炉喷煤采用间隙喷吹,由制粉系统和喷吹系统两部分组成,煤粉经制粉间制备后,由仓式泵输送到喷吹站的喷煤罐组向高炉喷吹,喷煤系统全部采用PLC控制,设自动和手动操作,机旁设检修操作平台。 1.1.6制粉系统 制粉系统由原煤运输、煤粉制备、燃料炉供应系统和煤粉输送系统组成,原煤由现有的甲1、甲2胶带机给到甲3胶带机上,再由甲3至制粉厂房的原煤仓中,原煤经封闭式给煤机定量给到中速磨煤机中,在热烟气的干燥下进行研磨,磨细的煤粉经上升管道直接进入到高效收集器中,在煤粉收集器中进行汽固分离,煤粉落入到煤粉仓中,尾气经布袋过滤后排入大气,布袋上挂的煤粉经过反吹后也落入到煤粉仓中,煤粉仓下面设置仓式泵,煤粉经仓式泵及输煤管道输送到3号高炉的喷吹站。 1.1.7 喷吹系统 喷吹工艺采用3罐并列、喷吹总管加炉前分配器的喷吹方式,由制粉间输送过来的煤粉经煤粉过滤器过滤后直接进入到煤粉收集器的积灰斗,煤粉直接落入煤粉仓中,尾气经布袋过滤后排入大气,煤粉仓与煤粉收集器的灰斗之间采用DN400的气动蝶阀、软连接和气动球阀连接,煤粉仓下面按“品”字形式布置3个喷煤罐,煤粉仓与喷煤罐之间采用DN300气动球阀、软连接和气动球阀连接,在每个喷煤罐下面设置1个总下煤球阀,其下按自动可调煤粉给料机出口为DN100的喷煤支管,3根喷煤支管汇总到1根喷煤总管上,将煤粉输送到3号高炉风口平台的1个煤粉分配器,再由分配器经26根喷煤支管将煤粉分配到高炉的各个风口。 1.1.8主要设备参数 1.1.8.1电子皮带称给煤机 型号 DPG50; 公称出力 50t/h; 计量精度 0.5% 出力范围 5-55t 给煤距离 1600mm; 电机功率 2.2kw 1.1.8.2中速磨煤机 型号 ZGM113G; 基点一次风量 27.91kg/s; 磨盘工作直径 2250mm;通风阻力 7.11Kpa 磨盘转速 24.2r/min; 磨辊数量 3 电动机功率 650KW; 磨煤机重量 160t 电动机重量 8t; 研磨出力 45t 密封风量 1.5kg/s; 每个磨辊最大加载力 304KN 1.1.8.3高效煤粉收集器 型号 GMZ2000; 过滤面积 ~2000m2 滤袋尺寸φ120×6000; 滤袋数量 855个 最大处理风量 ~100000Nm3/h; 过滤速度 <0.8m/s 清灰压力 0.25Mpa; 工作温度 <120℃ 设备重量 ~80t; 排灰浓度 <50mg/N·m3 1.1.8.4 排粉风机 型号 TP6-30-14N0、20、2D; 风量~100000Nm3/h 全压 12720Pa; 电动功率 630KW 1.1.8.5加热炉 烟气发生量 : 7500Nm3/h 1台 1.1.8.6煤粉仓 有效容积80m3/台 φ3500mm 2台 1.1.8.7煤粉仓 有效容积20m3/台φ2600mm 2台 1.1.8.8煤粉仓 有效容积50m3/台 φ3000mm 2台 1.1.8.9氮气罐 有效容积60m3 /台 1台 1.1.8.10煤粉收集器 型号: GMP450; 过滤面积 450m2 滤袋尺寸 φ120×4000; 最大处理风量~13000Nm3/h 滤袋数量 300 ; 过滤速度 <0.8m/s 清灰压力 <0.25Mpa; 工作温度 <120℃ 设备重量 ~32t; 排灰浓度 <50mg/Nm3 1.1.9本方案编制依据: 1.1.9.1《湘钢三号高炉移地大修改造工程施工招标文件》和《湘钢3#高炉工程招标答疑》。 1.1.9.2初步设计工艺图纸。 1.1.9.3施工现场勘测。 1.1.9.4国家和行业现行有关施工验收规范、规程和质量标准。 1.1.9.5我司施工类似工程的经验总结。
  • 山东某钢厂高炉杂矿受料槽施工方案
    本工程为山东省****钢铁有限公司铁烧上料扩建工程的高炉汽车杂矿受料槽。位于****钢铁有限公司50万吨机械化焦碳堆场以***,***以西。东侧有一水沟,局部坐在水沟,水沟深约2.10m。 本工程建筑设计耐火等级为二级,设计使用年限50年。建筑物设计烈度为7度,设计抗震等级为二级抗震。 本工程相对标高±0.000相当于黄海高程系4.85m。基础筏板垫层设计底标高为-8.2m相当于黄海高程系-3.35m。而场地地下水位近年最高水位达到0.3m,基坑开挖前需先降水后开挖,降水要一直持续到室外回填土完成以后。
  • -某钢厂新建高炉工程施工组织设计.
    1、高炉本体:扩大加固原高炉基础,高炉框架立柱间距由9mX9m 改为11m×11m,炉容由329m3 扩大到450m3;炉顶采用PW 型串罐无料钟装置,料罐的有效容积为12.8m3; 2、上料系统:料车容积由2.5 改为3.8,料坑要扩大、加深;斜桥重新制作;主卷扬更换,同时主卷扬机室要作相应的加固处理; 3、供料系统改造:原焦、矿槽全部利用,烧结矿振动筛由900×1600改为1200×2400,焦碳筛由1200×2400 改为1500×3000;槽下输送胶带机由B800mm 改为B1000mm,为此需将槽下地面下挖1000mm; 4、出铁场:全面改造。炉前配KDl00 型液压泥炮l 台,KD11A 型液压开铁口机l 台,液压堵渣机1 台; 新建风口平台,在风口平台端头设高炉中央控制室,高炉、热风炉、装料系统集中控制。 5、热风炉:拆除原3 座热风炉,新建落地式球式热风炉4 座。热风炉全高20.988m,直径φ7024mm;热风管、冷风管、操作平台等全部新建; 6、重力除尘:全部新建,由φ6.2m 扩大到φ8.1m; 7、辅助设施:粗煤气系统、水力冲渣系统、供风系统、煤气干法布袋除尘系统、水、电、仪表、自动化系统和管网都要作相应改造。 根据**省冶金规划设计院的初步设计说明书得知,本高炉装备水平要达到当前国内先进水平,设计采用了以下先进成熟的技术: ·高炉炉顶采用串罐无料钟装置; ·高炉炉体采用板壁结合的冷却结构; ·煤气除尘采用布袋式干法除尘设施; ·热风炉采用球式热风炉系统; ·仪表、自动化系统采用微机控制。
  • 某钢厂新建高炉工程组织设计方案
    根据现场条件及工作面要求,150t 坦克吊布置在高炉东北侧与出铁场柱轴线平行位置,站位靠近重力除尘器。吊车能行走到下降管位置以16m左右半径吊装炉体,也可退行到出铁场附近倒运构件。
  • 某钢厂新建高炉工程设计方案
    根据现场条件及工作面要求,150t 坦克吊布置在高炉东北侧与出铁场柱轴线平行位置,站位靠近重力除尘器。吊车能行走到下降管位置以16m左右半径吊装炉体,也可退行到出铁场附近倒运构件。
  • 某钢厂新建高炉工程施工组设计
    供料系统改造:原焦、矿槽全部利用,烧结矿振动筛由900×1600改为1200×2400,焦碳筛由1200×2400 改为1500×3000;槽下输送胶带机由B800mm 改为B1000mm,为此需将槽下地面下挖1000mm;
  • 某钢厂新建高炉工程施工组织设计
    本文档为某钢厂新建高炉工程施工组织设计,高炉本体:扩大加固原高炉基础,高炉框架立柱间距由9mX9m 改为11m×11m,炉容由329m3 扩大到450m3;炉顶采用PW 型串罐无料钟装置,料罐的有效容积为12.8m3;
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    节能与环保,既与技术设备的研究有关,又与各具特点的系统管理有关。本文针对炼铁厂矿槽系统,从技术管理角度出发,讨论了实现矿槽系统节能环保的各项措施。实践经验表明,有关措施的实施既能实现节能环保目标,又体现了技术管理的重要意义。
  • 某钢厂钢轧二分厂一次除尘设备布置系统图
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    本文介绍了可编程控制器(PLC)在首秦1200M3高炉煤气干法除尘监控系统中的应用。PLC除了用于对现场仪表的数据采集和处理以外,还用来完成对现场的机械设备的连锁自动控制。此外,工控组态软件iFIX作为一种标准的人机界面(HMI)被用于监控工业生产的动态过程。
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    本工程钢屋架制安量约79t,屋架支撑制安量约24t,钢天窗制安量约11t, 钢檩条制安量约12t。本工程施工难点在于屋架跨度大,吊装困难;水平支撑和垂直支撑安装量大,高空作业、交叉作业不安全因素多;另外,施工场地狭窄,现场制作、拼装场地不易满足。
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